机器换人终结12年连亏 采煤像玩游戏机还月薪过万

2017-08-25 17:30:00 来源: 大众网 作者: 李兆辉 张建

  编者按:今后五年是山东经济转型升级的重要窗口期,山东要实现凤凰涅槃、走在前列,必须牢牢抓住供给侧结构性改革这条主线,把加快新旧动能转换作为统领经济发展的重大工程。以“四新”促“四化”,加快新旧动能转换,山东各地正在行动。近期,大众网派出多路记者深入各地基层一线,挖掘典型的行业企业、人物故事和经验做法,推出融媒体系列报道——“新旧动能转换”的山东实践。

  “新旧动能转换”的山东实践①

  机器换人终结12年连亏  采煤像玩游戏机还月薪过万

  大众网记者 李兆辉 张建

  枣矿集团滨湖煤矿,连亏12年,一度陷入停产、资不抵债的窘境,被政府列入“僵尸企业”名单,差点破产倒闭。

  然而,自从今年新旧动能转换、加快装备升级成为这家传统的老牌国企“一号工程”之后,滨湖煤矿开始了一场煤矿生产力的变革:“智慧”矿井时代即将到来,“煤黑子”的寒碜时代即将终结。

  这场变革不仅拿掉了亏损企业的帽子,而且成为山东第一个实现“挖煤不再靠人”的煤矿,彻底把煤矿工人从黑漆漆的矿井中解放了出来。矿工罕见地进入了“无夜班”时代,而且周日全体矿工休假,“煤黑子”有了约会、陪老婆孩子逛公园的时间;该煤矿前七个月减亏增盈超过7000万元,矿工月平均工资从6000多元涨到9000元以上,三分之一的矿工月薪过万元。

滨湖煤矿矿长邓涛今年年初到任,便开始大斧阔刀的改革,通过新旧动能转换、装备升级改造,迅速扭转煤矿12年亏损局面,救活了这家“僵尸国企”。

  一场“旧动能”的变革:最危险的采煤面基本实现无人作业

  2015年,国家安监总局数据显示,我国有580万名煤矿工人、11000处煤矿,如果按三班倒的话,每时每刻都有近两百万人在地下巷道里作业。每天在井下作业的矿工们牵动着一个个家庭。从2015年开始,国家安监总局决定在煤矿等重点行业领域开展“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动,重点是以机械化生产替换人工作业、以自动化控制减少人为操作,实现高危作业场所作业人员减少30%以上。

  “如果每个煤矿都能减少掘进、综采等关键环节的用工人数,每年死伤的矿工肯定会大幅下降。但这也是一个‘烧钱’的措施,推广过程艰难。”一位业内人士说。

  “尽管‘烧钱’,我们也要进行变革,因为到了‘再不变就得死’的地步了。”滨湖煤矿矿长邓涛对大众网记者说,滨湖煤矿由于劳动用工多、煤炭质量差、劳动效率低,已连续12年陷入亏损,被政府划入“僵尸企业”的名单,走到了破产倒闭的边缘。一旦破产,大批职工势必失业。

  今年1月份,邓涛被枣矿集团派到滨湖煤矿担任矿长后,便掀起了一场史无前例的“大变革”——新旧动能转换。

  “我们坚持把新旧动能转换、加快装备升级当作最大的政治任务。”邓涛告诉大众网记者,今年上半年,滨湖煤矿投入6373万元(预计全年投入超过1.2亿元)进行装备升级,一举填补了山东薄煤层矿井远程操控采煤的空白。新设备的应用,使得滨湖煤矿采煤工作面基本实现无人作业,由原来的2名煤机司机、6名支架工,变为1人远程操控、2人工作面巡视。

  “危险性较高的区域由8名煤矿工人减少至3人,本身就是一种对生命的敬畏。而剩下3个煤矿工人的劳动量也获得最大减负,原来要吃四个馒头干的活,现在吃一个馒头就能干得既轻松又快速。”一位在井下650米处的远程操控工非常兴奋地对大众网记者说。

  经核算,滨湖煤矿井下全部用工60名,比原来的130多名,缩减了56%。虽然人少了,但人均工效却增加195%,年减少人工成本支出约900多万元,做到了“减人不减产,减时不减量”,实现了由拼人力、拼时间向科技驱动转变。

在地下650米处,滨湖煤矿的远程操控矿工接受大众网记者采访时介绍,危险性较高的采煤作业面已经几乎不再需要矿工,他在操控台上按按按钮就能把煤采出来。

  一场矿工减负的变革:不设夜班周日全休,矿工说“采煤就和玩游戏机一样”

  千百年来,煤矿工人的累和苦,恐怕是其他职业无法比拟的。不仅是“三班倒”“打连勤”,而且为了保证产量,晚上也要在井下作业。

  “在我的印象里,夜班似乎成了矿工的标志;无双休、无春节,似乎也是绝大部分矿工的常态。”一位有着20多年矿上工作经验的老矿工对大众网记者说,节假日一般是矿工们最辛苦的时候,因为越是节假日,市场和老百姓对煤炭的需求就越大,所以矿工们承担的任务就更重,加班自然免不了。

  然而这一切看似常态的累和苦,在滨湖煤矿都已成为历史。

  “装备的升级,使得自动化无人机组工作效率大幅提升,根本不需要那么多矿工在井下拼时间、拼力气,甚至拼生命。”邓涛说,依靠自动化无人机组的远程操控,就可以实现单面日产量3000多吨原煤,完全具备原产10万吨、年产120万吨的能力,比传统装备的产量提高了近1倍。

  在井下650米的远程操控台上,大众网记者看到,操控人员根据系统回传的模拟动画,对工作面进行远程控制,就可以实现工作面运输系统一键开停、煤机记忆截割、支架自动跟机、自动雾化除尘等功能,彻底改变了依靠矿工现场操作割煤机、现场拉移支架等危险性较高的工作。

  “现代的采煤,就和玩游戏机一样简单。”大学生矿工姜辉对大众网记者说,即使不在井下,现在通过地面调度指挥中心,也可以实现对地下采煤、运输皮带等设备一键启停、远程干预操控。也就是说,采煤过程中,如果不考虑断层等应急环境变化,井下现有的2名巡视工和1名远程操控工,也是多余的。这样一来,获得“解放”的矿工便有了和正常人一样的生活时间。

  张刚在滨湖煤矿已经工作5年了,由于妻子也是煤矿工人(洗煤岗位),之前每当他上夜班的时候,妻子只能回娘家。每当周末,两人都不休假,也就自然没有逛公园、上街买衣服的机会了。五年来,从未改变。但随着滨湖煤矿对矿工劳动量进行减负以来,张刚这个“小家”发生了甜蜜的变化。

  不止是张刚,掘进一区矿工孙晋萌也有同感:“我在掘进单位工作,以前休班主要是轮休,想周日休班陪陪家人都是件难事。现在好了,自矿上推行周日集中休班后,我每个星期都能陪家人出去玩了,也满足了孩子‘想让爸爸周末带他去游乐场’的小愿望。” 掘进一区区长王路告诉大众网记者,实行周日集休后,最大的变化就是班组出勤率明显提高。虽然月生产时间减少了5天,但是月进尺增加了120米,工效提高了30%以上。

  “发展是大事,稳定是大事,但员工幸福安康是最大的事。”矿长邓涛很有感慨地说,下一步,滨湖煤矿要在矿工的运输工具上下功夫,因为目前矿工从地面到达采煤工作面,往返需要3个小时,需要乘坐3种交通工具,还要步行3000多米(井下行进难于地面),不仅降低了劳动效率,而且消耗了矿工的体力。所以,滨湖煤矿今年年底前要解决这个问题,通过增加投入、升级运输工具,实现矿工从地面到采煤面的全程机械化运输。

自动化装备改造后,滨湖煤矿-650米处的采煤作业面几乎看不到矿工的身影,只有两个巡查工在巡查。

  一场煤矿生产力的变革:“智慧”矿井时代将到来

  可能有人要问,滨湖煤矿漆黑的井下原来有130多名矿工,现在经过自动化装备的引入,减少到60人,那么被减掉的70人是不是下岗了?

  “我们不舍得让他们下岗,因为随着装备的升级改造,企业成本大幅下降,效益越来越好,其他岗位亟需有经验、有技术的工人。”矿长邓涛对大众网记者说,从危险性高的采煤环节减掉的70多人,被安排的了其他岗位上,比如掘进岗位、维修岗位,还有的因为年龄和身体原因,被安排到煤矿地面岗位。

  邓涛举例说,滨湖煤矿原来的设备维修属于“外包”,所以不占用工人,但却增加维修成本。现在设备维修收归煤矿,不再“外包”,由矿工们自己维修,既安置了分流出来矿工,又为企业节省了开支。对于不懂维修技能矿工,滨湖煤矿出钱对他们进行培训,让矿工们掌握新技能,继续在矿上工作。

  “井下采煤矿工从危险、劳累作业中获得解放,自动化、电力、运输等保障性矿工得到加强,这是煤矿生产力、尤其煤矿劳动者变革的大趋势。”邓涛说,“智慧”矿井的时代即将到来,而“煤黑子”的寒碜时代即将终结。

  “所谓“智慧”矿井,除了智慧化的生产工具,即煤矿生产装备、运输装备、保障装备的智慧化,还需要智慧化的煤矿管理。”

  滨湖煤矿是枣矿集团最新开设的煤矿,按照当前的采煤进度,大约26年后,滨湖煤矿或将成为枣矿最后一个煤矿。然而,这个煤矿的煤炭质量并不高,销售价格一直很低。再加上由于煤层很薄,矸石太多,进一步增加了煤矿“去矸”的成本,降低了效益。

  对于矸石的“危害”,邓涛算了一笔账:之前,滨湖煤矿采一万吨煤,里面大约有4000吨矸石,矸石是采煤人最大的敌人,它直接拉高采煤成本。一吨矸石大约增加煤炭成本89.87元,大幅拉低利润。

  “智慧化、精细化的管理,是解决矸石问题的不二法宝。”邓涛和他的班子团队高度重视煤质的源头治理和全流程管控。从“甩矸行动”开始,年初制定了减矸增量10万吨,增效1400万元的目标。通过努力,仅上半年就实现减矸增量9.32万吨,创效781万元。这让滨湖煤矿享到了煤质管理的“甜头”,于是决定下半年再减矸10万吨。

  此外,滨湖煤矿在商品煤一度滞销的情况下,灵活运用捆绑式销售、量大优惠政策等措施,盘活了销售渠道。6月下旬,有多达13家客户争相购买他们的产品。随着近期商品煤价格“七连涨”,滨湖煤矿不仅实现了产销平衡,而且还将煤场存煤全部销售干净,真正实现了“零库存”。1-7月份,实现利润1715万元,较同期减亏增盈7069万元。

初审编辑:魏鹏

责任编辑:孙翔

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